Fehler 140 MOVIKIT® – StackerCrane
Fehler: 140.17 (8C11hex | 35857dec) Beschreibung: Externer Geber bei unzulässigem Modus deaktiviert | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Zur Deaktivierung des externen Gebers wird der Modus "Jog" oder "Default" benötigt. | Bei Deaktivierung des externen Gebers den Modus "Jog" oder "Default" wählen. | |
Fehler: 140.20 (8C14hex | 35860dec) Beschreibung: Gewählter Modus ist ungültig | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Es wurde ein ungültiger Modus gewählt. | Wählen Sie einen zulässigen Modus an. | |
Fehler: 140.23 (8C17hex | 35863dec) Beschreibung: Achse war bei Deaktivierung des externen Gebers nicht im Stillstand | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Achse war nicht im Stillstand bei der Deaktivierung des externen Gebers. | Sicherstellen, dass der MultiAxisController im Stillstand ist. Dann externen Geber deaktivieren. | |
Fehler: 140.24 (8C18hex | 35864dec) Beschreibung: Schlaffes Seil wegen zu geringe Bewegung des externen Gebers zur Bewegung des Motorgebers | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Regler sind falsch eingestellt. | – Im Antriebsstrang unter [Optimierung AS1] > [Reglerdynamik einstellen] die Steifigkeit der Regelung und die Spielfreiheit anpassen. – Im MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController die P-Verstärkung des Lagereglers und die Zeitkonstante der Geberauswertung anpassen. | |
Das Hubwerk sitzt auf. | Mechanische Blockade entfernen. | |
Der Fehler trat ohne mechanische Blockade auf. | In MOVISUITE® unter [MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController] > [Überwachungsfunktionen] > [Schlaffseilerkennung] das Verhältnis der Distanz Motorgeber und Distanz externer Geber vergrößern. | |
Fehler: 140.26 (8C1Ahex | 35866dec) Beschreibung: Schnittstelle "StackerCrane"nicht verknüpft | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die gewählten Module sind für die Konfiguration des Softwaremoduls MOVIKIT® StackerCrane ungültig. | Folgende Modulen wählen: – MOVIKIT® StackerCrane – MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion – MOVIKIT® StackerCrane MultiAxisController | |
Die Firmware-Versionen der MOVIKIT®-Softwaremodule und der Softwareplattform MOVIRUN® sind inkompatibel. | – Firmware-Versionen aktualisieren. – Funktion "Alle Geräte → PC" ausführen. – In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] ein neues IEC-Projekt generieren. | |
Das IEC-Projekt ist nicht aktuell. | In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] die Projektaktualisierung durch "IEC-Projekt aktualisieren" ausführen. | |
Interner Fehler | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 140.28 (8C1Chex | 35868dec) Beschreibung: Schlaffseilerkennung mit falscher Konfiguration aktiviert | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Schlaffseilüberwachung wurde aktiviert, obwohl nur ein Motorgeber konfiguriert wurde. | In MOVISUITE® unter [MultiAxisController] > [Überwachungen] > [Schlaffseilerkennung] beide Positionsfenster auf "0" setzen. | |
Es ist kein externer Geber konfiguriert. | Externern Geber im MAC (wenn vorhanden) und in der MultiMotion-Achse konfigurieren. | |
Fehler: 140.30 (8C1Ehex | 35870dec) Beschreibung: Vorgegebene Zielposition außerhalb der Software-Endschalter | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Nachkommastellen sind so parametriert, dass der Sollwert außerhalb der Software-Endschalter liegt. | In MOVISUITE® unter [MOVIKIT® StackerCrane] > [Feldbus-Schnittstelle] die Anzahl Nachkomastellen über Feldbus ändern. | |
Die vorgegebene Zielposition ist zu groß oder zu klein. | Zielposition auf einen Wert ändern, der zwischen den Software-Endschaltern liegt. | |
Die Software-Endschalter sind falsch konfiguriert. | In MOVISUITE® unter [MultiAxisController/MultiMotion] > [Überwachungsfunktionen] > [Kontrollfunktionen] > [Endschalter] die Konfiguration der Software-Endschalter anpassen. | |
Fehler: 140.31 (8C1Fhex | 35871dec) Beschreibung: Vorgegebener Ruck zu groß | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der vorgegebene Ruck ist größer als der konfigurierte Wert, der sich aus der maximal zulässigen Beschleunigung, der Notstopprampe und der Ruckzeit ergibt. | – In MOVISUITE® unter [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] die Ruckzeit verringern. Oder – Über den Feldbus geringeren Ruck vorgeben. | |
Fehler: 140.32 (8C20hex | 35872dec) Beschreibung: Vorgegebene Geschwindigkeit zu groß | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die vorgegebene Geschwindigkeit ist größer als der konfigurierte Wert. | – In MOVISUITE® unter [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] die Geschwindigkeit verringern. Oder – Über den Feldbus geringere Geschwindigkeit vorgeben. | |
Fehler: 140.33 (8C21hex | 35873dec) Beschreibung: Vorgegebene Beschleunigung zu groß | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die vorgegebene Beschleunigung ist größer als der konfigurierte Wert. | – In MOVISUITE® unter [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] die Beschleunigung verringern. Oder – Über den Feldbus geringere Beschleunigung vorgeben. | |
Fehler: 140.34 (8C22hex | 35874dec) Beschreibung: Vorgegebene Verzögerung zu groß | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die vorgegebene Verzögerung ist größer als der konfigurierte Wert. | – In MOVISUITE® unter [Überwachungsfunktionen] > [Grenzwerte] die Verzögerung verringern. Oder – Über den Feldbus geringere Verzögerung vorgeben. | |
Fehler: 140.69 (8C45hex | 35909dec) Beschreibung: Override außerhalb des zulässigen Bereichs | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Wert ist kleiner 0 oder größer 100. | – In MOVISUITE® unter [Basiseinstellungen] > [Zusatzfunktionen] den Override deaktivieren. oder – Über den Feldbus für den Override einen Wert von 0 bis 100 vorgeben. | |
Fehler: 140.71 (8C47hex | 35911dec) Beschreibung: Falsche Teilnehmeranzahl unter MultiAxisController des Fahrwerks konfiguriert | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Funktion "Kopfantrieb" kann nur mit zwei Teilnehmern unter dem MultiAxisController des Fahrwerks oder einer Kaskade von MACs genutzt werden. | – Exakt zwei Teilnehmer unter dem MultiAxisController des Fahrwerks konfigurieren. Oder – Teilnehmer kaskadieren (ein MAC für die unteren Antriebe und ein MAC für die Kopfantriebe). | |
Fehler: 140.72 (8C48hex | 35912dec) Beschreibung: Strom am Analogeingang zu niedrig | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Drahtbruch liegt vor. | Stromkreis schließen. | |
Es sollte nicht der Strom, sondern die Spannung ausgewertet werden. | Konfigurieren Sie "Spannung" anstatt "Strom" als Eingang der Analogwertkarte. | |
Der Strom ist zu niedrig. | Strom erhöhen (z. B. am Messverstärker des Dehnungs-Mess-Streifens). | |
Fehler: 140.73 (8C49hex | 35913dec) Beschreibung: Mindestens ein Teilnehmer im XY-Modus nicht referenziert | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das Hubwerk ist nicht referenziert. | Hubwerk referenzieren. | |
Das Fahrwerk ist nicht referenziert. | Fahrwerk referenzieren. | |
Fehler: 140.74 (8C4Ahex | 35914dec) Beschreibung: Zugriff auf untergeordneten Teilnehmer umgeschalten, ohne in Betriebsart "Default" zu sein | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die UI-Schnittstelle wurde aktiv, bevor der Default-Modus am StackerCrane aktiv war. | Erst auf den untergeordneten Teilnehmer zugreifen, wenn das StackerCrane als Ist-Modus "Default" meldet. | |
Der Handbetrieb des untergeordnetem Teilnehmers wurde aktiv, bevor der Default-Modus am StackerCrane aktiv war. | Erst Handbetrieb des untergeordneten Teilnehmers wählen, wenn am StackerCrane der Ist-Modus "Default" eingestellt ist. | |
Fehler: 140.75 (8C4Bhex | 35915dec) Beschreibung: Zugriff auf untergeordnete Teilnehmer weggeschaltet | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Handbetrieb des untergeordneten Teilnehmers ist aktiv. | Handbetrieb des untergeordneten Teilnehmers beenden. | |
Der Zugriff über die UI-Schnittstelle am untergeordneten Teilnehmer ist aktiv. | Zugriff über die UI-Schnittstelle des untergeordneten Teilnehmers beenden. | |
Fehler: 140.76 (8C4Chex | 35916dec) Beschreibung: PD3 Override = 0 während "Start"/"Tippen positiv"/"Tippen negativ" ansteht | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Override ist 0, während "Start"/"Tippen positiv"/"Tippen negativ" ansteht. | Override > 0 setzen. | |
Fehler: 140.77 (8C4Dhex | 35917dec) Beschreibung: Anzahl Nachkommastellen ungleich der Vorschlagswerte | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die eingestellte Anzahl an Nachkommastellen für die Position, Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung ist ungleich der entsprechenden Vorschlagswerte des MOVIKIT®. | Im MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion unter [Antriebsfunktionen] > [Skalierung] die Schaltfläche "Auflösung in den Antriebsstrang übernehmen" wählen. | |
Fehler: 140.78 (8C4Ehex | 35918dec) Beschreibung: Zeitbasen nicht einheitlich eingestellt | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Zeitbasen für die Geschwindigkeit und/oder Beschleunigung sind im Antriebsstrang nicht einheitlich auf Sekunde eingestellt. | Folgende Einheiten verwenden: – "s" als Zeitbasis für Geschwindigkeit – "s²" als Zeitbasis für Beschleunigung | |
Fehler: 140.80 (8C50hex | 35920dec) Beschreibung: Externes Modul fordert Reglersperre am StackerCrane | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das MOVIKIT® PowerMode hat einen Fehler und fordert eine Reglersperre an. | Fehler am MOVIKIT® PowerMode beheben. | |
Fehler: 140.81 (8C51hex | 35921dec) Beschreibung: Externes Modul fordert Nothalt am StackerCrane | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das MOVIKIT® PowerMode hat einen Fehler. | Bei der Konfiguration eines StackerCranes nur "StackerCrane", "StackerCrane MultiMotion" und "StackerCrane MultiAxisController" einsetzen. | |
Fehler: 140.82 (8C52hex | 35922dec) Beschreibung: Externes Modul fordert das Unterdrücken der Freigabe bei StackerCrane. | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Energiespeicher wird geladen. | Warten, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist. | |
Der Energiespeicher ist nicht geladen. | Ladevorgang starten. | |
Fehler: 140.83 (8C53hex | 35923dec) Beschreibung: Externes Modul fordert Betrieb mit reduzierten Dynamikparametern am StackerCrane | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Energiespeicher ist zu niedrig geladen. | Ladevorgang starten. | |
Der Energiespeicher ist getrennt. Die Trennnug wird in der Regel bei einem Fehler oder zu Wartungszwecken vorgenommen. | Intakten Energiespeicher verbinden. | |
Fehler: 140.84 (8C54hex | 35924dec) Beschreibung: Kein externer Geber konfiguriert | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Applikation hat keinen externen Geber. | Die Funktion "Deaktivieren des externen Gebers" nicht verwenden. | |
Im MultiAxisController wurde kein externer Geber aktiviert. | In MOVISUITE® unter [MultiAxisController] > [Grundeinstellungen] den externen Geber aktivieren. | |
Der externe Geber wurde im Antriebsstrang nicht konfiguriert. | Externen Geber im Antriebsstrang der Achse konfigurieren, an der er verdrahtet ist. | |
Fehler: 140.85 (8C55hex | 35925dec) Beschreibung: Falscher Modus für Antrieb TopDrive | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Es ist ein Modus "0" oder "100" angewählt und nur noch der TopDrive aktiv. | Modus "100" nutzen. | |
Fehler: 140.192 (8CC0hex | 36032dec) Beschreibung: Lesen der Konfigurationsdaten fehlgeschlagen | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die erforderlichen Konfigurationsdaten fehlen oder einzelne Parameter sind nicht vorhanden. | In MOVISUITE® durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" den Download der Daten aktivieren. | |
Das IEC-Projekt ist nicht aktuell. | In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] die Projektaktualisierung durch "IEC-Projekt aktualisieren" ausführen. | |
Fehler: 140.193 (8CC1hex | 36033dec) Beschreibung: Schnittstelle nicht verknüpft | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Unter dem Softwaremodul MOVIKIT® CombiTelescope wurde kein Softwaremodul MOVIKIT® Gearing eingefügt. | Untergeordnetes Softwaremodul MOVIKIT® Gearing einfügen. | |
Die Firmware-Versionen der MOVIKIT®-Softwaremodule und der Softwareplattform MOVIRUN® sind inkompatibel. | – Firmware-Versionen aktualisieren. – Funktion "Alle Geräte → PC" ausführen. – In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] ein neues IEC-Projekt generieren. | |
Das IEC-Projekt ist nicht aktuell. | In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] die Projektaktualisierung durch "IEC-Projekt aktualisieren" ausführen. | |
Interner Fehler | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 140.194 (8CC2hex | 36034dec) Beschreibung: Ungültige Zielposition | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Fehler kann folgende Ursachen haben: – Die Zielposition des Teleskops ist nicht weit genug von dessen Istposition entfernt. – Die Bewegung ist mit den eingestellten/vorgegebenen Parametern für den Ablauf nicht plausibel. | – Vorgegebene Zielposition prüfen. – Eingestellte Parameter für die aktive Betriebsart prüfen. | |
Fehler: 140.195 (8CC3hex | 36035dec) Beschreibung: Ungültige Anwendereinheiten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die eingestellten Anwendereinheiten im Antriebsstrang der Achsen des MOVIKIT® CombiTelescope sind nicht einheitlich auf "mm", "mm/s", "mm/(s²)" eingestellt. | Anwendereinheiten im Antriebsstrang der Gearing-Achsen für Teleskop und Riemen einheitlich auf "mm", "mm/s", "mm/(s²)" einstellen. | |
Fehler: 140.196 (8CC4hex | 36036dec) Beschreibung: Neustart nach erfolgreich beendetem Auftrag | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Einlagern (1500): Der aktuelle Auftrag wurde erfolgreich beendet und direkt versucht erneut zu starten. | Nach dem Beenden eines Einlagerauftrags muss vor dem erneuten Ausführen ein Betriebsartenwechsel stattfinden. Das Teleskop muss zum Einlagern eingefahren sein. | |
Auslagern (1510): Der aktuelle Auftrag wurde erfolgreich beendet und direkt versucht erneut zu starten. | Nach dem Beenden eines Auslagerauftrags muss vor dem erneuten Ausführen ein Betriebsartenwechsel stattfinden. Das Teleskop muss zum Auslagern ausgefahren sein. | |
Fehler: 140.197 (8CC5hex | 36037dec) Beschreibung: Auftrag abgebrochen | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Während eines Einlagerauftrags oder Auslagerauftrags ist ein Fehler aufgetreten, der zu einem FCB-Wechsel mindestens einer Achse geführt hat. Das hat zu einem Stopp der Teleskop- bzw. Riemenfördererachsen geführt. Mögliche Fehler während der Fahrt: - Fehler an einer Achse - Fehlende Freigabe einer Achse - Funktion Safe Torque Off ist aktiv | Den Zustand des beförderten Objekts prüfen und in eine andere Betriebsart wechseln, um mögliche aufgetretene Probleme zu lösen. Das beförderte Objekt könnte durch den Stopp verrutscht bzw. gedreht worden sein. | |
Fehler: 140.199 (8CC7hex | 36039dec) Beschreibung: Achse nicht referenziert | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Mindestens eine der Gearing-Achsen (Teleskop, Riemen), die dem MOVIKIT® CombiTelescope untergeordnet sind, ist nicht referenziert. | Referenzierung der Achsen herstellen. | |
Fehler: 140.200 (8CC8hex | 36040dec) Beschreibung: Kistenparameter nicht plausibel | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der vorgegebene Kisten-Offset ist größer als die vorgegebene Kistenlänge. Mögliche Auswirkungen: - Die Kiste würde beim Einlagern herunterfallen. - Die Kiste würde beim Auslagern keinen Kontakt zum Teleskop haben. | Sicherstellen, dass der Kisten-Offset eine plausible Größe im Bezug zur Kistenlänge hat. | |
Es wurde keine Kistenlänge vorgegeben. | Größe des zu befördernden Objekts auf > 0mm festlegen. | |