Fehler 126 MOVIKIT® – Robotics Bewegungssteuerung

Fehler: 126.0 (7E00hex | 32256dec)

Beschreibung: Interner Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.1 (7E01hex | 32257dec)

Beschreibung: Lesen der Konfiguration fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Konfiguration ist nicht vorhanden oder fehlerhaft.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen.

Fehler: 126.2 (7E02hex | 32258dec)

Beschreibung: Lesen eines Parameters aus der Konfigurationsdatei fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Die Konfiguration ist fehlerhaft.

– Es gibt einen Versionskonflikt.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen.

Fehler: 126.3 (7E03hex | 32259dec)

Beschreibung: Version der Konfiguration nicht unterstützt

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Version der Konfigurationdaten passt nicht zum Projekt.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen.

Fehler: 126.4 (7E04hex | 32260dec)

Beschreibung: Ungültige Konfiguration

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Konfigurationsdaten konnten nicht erfolgreich eingelesen werden.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [Datenmanagement] den Download der Daten durch "Konfigurationsdaten aktualisieren" ausführen.

Fehler: 126.5 (7E05hex | 32261dec)

Beschreibung: Programmstopp erforderlich

 

 

Ursache

Maßnahme

Der vorliegende Fehler erfordert einen Programmstopp.

Programm stoppen.

Fehler: 126.6 (7E06hex | 32262dec)

Beschreibung: Ungültige Schnittstellen

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Modul kann nicht verknüpft werden, da die Schnittstellen ungültig sind.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IECProjekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.7 (7E07hex | 32263dec)

Beschreibung: "MaxMotionQueueSize" zu klein

 

 

Ursache

Maßnahme

Die "MaxMotionQueueSize" wurde in der Bibliothek "SEW_MOS_RobotBasics" zu klein eingestellt.

– Einstellung anpassen.

– In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.16 (7E10hex | 32272dec)

Beschreibung: Lizenz nicht verfügbar

 

 

Ursache

Maßnahme

Eine erforderliche Lizenz ist nicht vorhanden.

Fehlende Lizenz aktivieren.

Fehler: 126.17 (7E11hex | 32273dec)

Beschreibung: Lizenz nicht angefordert

 

 

Ursache

Maßnahme

Eine erforderliche Lizenz wurde in MOVISUITE® nicht konfiguriert.

In MOVISUITE® die gewünschte Funktion konfigurieren.

Fehler: 126.18 (7E12hex | 32274dec)

Beschreibung: Lizenz korrupt

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.19 (7E13hex | 32275dec)

Beschreibung: Joint-Notstoppverzögerung außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

In MOVISUITE® Robotics die Parametrierung des entsprechenden Softwareknotens anpassen.

Fehler: 126.20 (7E14hex | 32276dec)

Beschreibung: Joint-Notstopp-Ruck außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

In MOVISUITE® Robotics die Parametrierung des entsprechenden Softwareknotens anpassen.

Fehler: 126.21 (7E15hex | 32277dec)

Beschreibung: Joint-Software-Endschalter außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

In MOVISUITE® Robotics die Parametrierung des entsprechenden Softwareknotens anpassen.

Fehler: 126.22 (7E16hex | 32278dec)

Beschreibung: Notstoppverzögerung für die Rotation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

In MOVISUITE® Robotics die Parametrierung des entsprechenden Softwareknotens anpassen.

Fehler: 126.23 (7E17hex | 32279dec)

Beschreibung: Notstoppruck für die Rotation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

In MOVISUITE® Robotics die Parametrierung des entsprechenden Softwareknotens anpassen.

Fehler: 126.24 (7E18hex | 32280dec)

Beschreibung: Notstoppverzögerung für Translation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

In MOVISUITE® Robotics die Parametrierung des entsprechenden Softwareknotens anpassen.

Fehler: 126.25 (7E19hex | 32281dec)

Beschreibung: Notstoppruck für Translation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

In MOVISUITE® Robotics die Parametrierung des entsprechenden Softwareknotens anpassen.

Fehler: 126.26 (7E1Ahex | 32282dec)

Beschreibung: Kartesische Software-Endschalter außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

In MOVISUITE® Robotics die Parametrierung des entsprechenden Softwareknotens anpassen.

Fehler: 126.32 (7E20hex | 32288dec)

Beschreibung: Axis-Joint-Transformation nicht verknüpft

 

 

Ursache

Maßnahme

Fehlende Verknüpfung der Axis-Joint-Transformation fehlt.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.33 (7E21hex | 32289dec)

Beschreibung: Schnittstelle der Axis-Joint-Transformation = 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle der Axis-Joint-Transformation ist ungültig.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.34 (7E22hex | 32290dec)

Beschreibung: Setup der Axis-Joint-Transformation fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die parametrierte Axis-Joint-Transformation ist in der Position nicht möglich.

Geeignete Position anfahren, z. B. mit "JOG_AXIS".

Fehler: 126.35 (7E23hex | 32291dec)

Beschreibung: Axis-Joint-Transformation fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die parametrierte Axis-Joint-Transformation ist in der Position nicht möglich.

Geeignete Position anfahren, z. B. mit "JOG_AXIS".

Fehler: 126.36 (7E24hex | 32292dec)

Beschreibung: Kinematikmodell nicht verknüpft

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Verknüpfung des Kinematikmodells fehlt.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.37 (7E25hex | 32293dec)

Beschreibung: Schnittstelle des Kinematikmodells = 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle ist ungültig.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.38 (7E26hex | 32294dec)

Beschreibung: Vorwärtstransformation fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Vorwärtstransformation ist mit den gewählten Achspositionen nicht möglich.

Eine geeignete Achsposition anfahren.

Fehler: 126.39 (7E27hex | 32295dec)

Beschreibung: Schnittstelle der Vorwärtstransformation korrupt

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle der Vorwärtstransformation ist korrupt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.40 (7E28hex | 32296dec)

Beschreibung: Inverse Transformation fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die inverse Transformation ist mit der kartesischen Position nicht möglich.

Eine geeignete kartesische Position anfahren. Die Position muss durch den Roboter erreichbar sein.

Fehler: 126.41 (7E29hex | 32297dec)

Beschreibung: Schnittstelle der inversen Transformation korrupt

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle der inversen Transformation ist korrupt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.42 (7E2Ahex | 32298dec)

Beschreibung: Lesen der Achswerte fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.43 (7E2Bhex | 32299dec)

Beschreibung: Schreiben der Achswerte fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.44 (7E2Chex | 32300dec)

Beschreibung: Achskonfiguration nicht verknüpft

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Verknüpfung zur Achskonfiguration fehlt.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.45 (7E2Dhex | 32301dec)

Beschreibung: Schnittstelle der Achskonfiguration = 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle der Achskonfiguration ist ungültig.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.48 (7E30hex | 32304dec)

Beschreibung: Setup der Bewegungssteuerung nicht ausgeführt

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.49 (7E31hex | 32305dec)

Beschreibung: MotionSet-Nummer ungültig

 

 

Ursache

Maßnahme

Eine nicht unterstützte MotionSet-Nummer ist eingestellt.

Einen Wert im Bereich 1..8 wählen.

Fehler: 126.50 (7E32hex | 32306dec)

Beschreibung: Joint-Beschleunigung außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrierung anpassen.

Fehler: 126.51 (7E33hex | 32307dec)

Beschreibung: Joint-Verzögerung außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrierung anpassen.

Fehler: 126.52 (7E34hex | 32308dec)

Beschreibung: Joint-Ruck außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrierung anpassen.

Fehler: 126.53 (7E35hex | 32309dec)

Beschreibung: Joint-Geschwindigkeit außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrierung anpassen.

Fehler: 126.54 (7E36hex | 32310dec)

Beschreibung: Beschleunigung der Rotation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrerung anpassen.

Fehler: 126.55 (7E37hex | 32311dec)

Beschreibung: Verzögerung der Rotation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrierung anpassen.

Fehler: 126.56 (7E38hex | 32312dec)

Beschreibung: Ruck der Rotation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrierung anpassen.

Fehler: 126.57 (7E39hex | 32313dec)

Beschreibung: Geschwindigkeit der Rotation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrierung anpassen.

Fehler: 126.58 (7E3Ahex | 32314dec)

Beschreibung: Beschleunigung der Translation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrierung anpassen.

Fehler: 126.59 (7E3Bhex | 32315dec)

Beschreibung: Verzögerung der Translation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrierung anpassen.

Fehler: 126.60 (7E3Chex | 32316dec)

Beschreibung: Ruck der Translation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrierung anpassen.

Fehler: 126.61 (7E3Dhex | 32317dec)

Beschreibung: Geschwindigkeit der Translation außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist ungültig.

Parametrierung anpassen.

Fehler: 126.62 (7E3Ehex | 32318dec)

Beschreibung: Override außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Der eingestellte Override ist ungültig.

Einen Wert im Bereich 0..100 wählen.

Fehler: 126.63 (7E3Fhex | 32319dec)

Beschreibung: TimeOverride außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Der eingestellte TimeOverride ist ungültig.

Einen Wert im Bereich 0..100 wählen.

Fehler: 126.64 (7E40hex | 32320dec)

Beschreibung: Bewegungstyp ungültig

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Bewegungstyp ist ungültig.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.65 (7E41hex | 32321dec)

Beschreibung: Negative Blending Distance

 

 

Ursache

Maßnahme

Falsche Parametrierung.

Einen Wert ≥ 0 wählen.

Fehler: 126.66 (7E42hex | 32322dec)

Beschreibung: Kreiskoordinaten führen zu Radius = 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Kreis wurde nicht korrekt parametriert.

Parametrierung des SRL-Befehls anpassen.

Fehler: 126.67 (7E43hex | 32323dec)

Beschreibung: Kreismittelpunktskorrektur oberhalb des konfigurierten Grenzwerts erforderlich

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Kreis wurde nicht konsistent parametriert.

Parametrierung des SRL-Befehls anpassen.

Fehler: 126.68 (7E44hex | 32324dec)

Beschreibung: Grenzwert der Kreismittelpunktskorrektur < 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Konfiguration ist fehlerhaft.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.69 (7E45hex | 32325dec)

Beschreibung: Kreismittelpunkt identisch mit Startpunkt oder Endpunkt

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Kreis wurde nicht konsistent parametriert.

Parametrierung des SRL-Befehls anpassen.

Fehler: 126.70 (7E46hex | 32326dec)

Beschreibung: Kreiskoordinaten nicht eindeutig

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Kreis wurde nicht konsistent parametriert.

Parametrierung des SRL-Befehls anpassen.

Fehler: 126.71 (7E47hex | 32327dec)

Beschreibung: Ungültige Kreisrichtung

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Parameterwert ist ungültig.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.72 (7E48hex | 32328dec)

Beschreibung: Kreisradius = 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Kreis wurde nicht konsistent parametriert.

Parametrierung des SRL-Befehls anpassen.

Fehler: 126.73 (7E49hex | 32329dec)

Beschreibung: Ungültiger Kreistyp

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Parameterwert ist ungültig.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.74 (7E4Ahex | 32330dec)

Beschreibung: Kreistyp "RadiusAngle" erfordert positiven Radius

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Kreis wurde nicht konsistent parametriert.

Parametrierung des SRL-Befehls anpassen.

Fehler: 126.75 (7E4Bhex | 32331dec)

Beschreibung: Ebene ungültig

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Kreisebene ist ungültig.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.76 (7E4Chex | 32332dec)

Beschreibung: Tangente senkrecht zur Ebene

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Kreis wurde nicht konsistent parametriert.

Parametrierung des SRL-Befehls anpassen.

Fehler: 126.80 (7E50hex | 32336dec)

Beschreibung: Koordinatensystem wird nicht unterstützt

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Parameterwert ist ungültig.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.81 (7E51hex | 32337dec)

Beschreibung: Schnittstelle des User-Koordinatensystems = 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle ist ungültig.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.82 (7E52hex | 32338dec)

Beschreibung: Schnittstelle korrupt

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle des User-Koordinatensystems ist korrupt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.83 (7E53hex | 32339dec)

Beschreibung: Typ des User-Koordinatensystems nicht unterstützt

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein Parameterwert ist ungültig.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.84 (7E54hex | 32340dec)

Beschreibung: Geschwindigkeit des User-Koordinatensystems außerhalb des zulässigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Bewegung des User-Koordinatensystems beim Wechsel ist zu schnell.

– Geschwindigkeit des User-Koordinatensystems durch langsamere Bewegung des Transportbands oder des Drehtisches reduzieren.

Oder

– Die translatorische Geschwindigkeit für die Bahnbewegung im Bewegungsparametersatz erhöhen.

Fehler: 126.85 (7E55hex | 32341dec)

Beschreibung: Beschleunigung des User-Koordinatensystems außerhalb des zulässigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Beschleunigung des User-Koordinatensystems beim Wechsel ist zu groß.

– Geschwindigkeit des User-Koordinatensystems durch langsamere Bewegung des Transportbands oder des Drehtisches reduzieren.

Oder

– Die translatorische Geschwindigkeit für die Bahnbewegung im Bewegungsparametersatz erhöhen.

Fehler: 126.96 (7E60hex | 32352dec)

Beschreibung: Arbeitsraum verlassen

 

 

Ursache

Maßnahme

Software-Endschalter wurden verletzt.

Gültige Position innerhalb der parametrierten Software-Endschalter anfahren.

Fehler: 126.97 (7E61hex | 32353dec)

Beschreibung: Nicht alle Achsen referenziert

 

 

Ursache

Maßnahme

Nicht alle Achsen sind referenziert.

– "JOG_AXIS" ausführen.

Oder

– Alle Achsen referenzieren.

Fehler: 126.98 (7E62hex | 32354dec)

Beschreibung: Werte der Gelenkachsen ungültig

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Werte der Gelenkachsen sind ungültig.

Zu einer gültigen Position per "JOG_AXIS" fahren, sodass z. B. eine Kurbel mit der vorgenommenen Parametrierung mechanisch möglich ist.

Fehler: 126.99 (7E63hex | 32355dec)

Beschreibung: Kartesische Koordinaten ungültig

 

 

Ursache

Maßnahme

Kartesische Koordinaten ungültig.

Eine gültige Position mittels "JOG_AXIS" oder "JOG_JOINT" verfahren.

Fehler: 126.100 (7E64hex | 32356dec)

Beschreibung: Arbeitsraum auf geplanter Bahn verlassen

 

 

Ursache

Maßnahme

Software-Endschalter auf der geplanten Bahn verletzt.

Gültige Positionen anfahren.

Fehler: 126.112 (7E70hex | 32368dec)

Beschreibung: Interner Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 126.113 (7E71hex | 32369dec)

Beschreibung: Masterposition aus falscher Task zugewiesen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Zuweisung muss aus der Task erfolgen, in der interpoliert wird.

Aufruf in die Task verlagern, in der interpoliert wird.

Fehler: 126.114 (7E72hex | 32370dec)

Beschreibung: Masterposition "CAM" nicht im Stillstand

 

 

Ursache

Maßnahme

Stillstand der Masterposition "CAM" wird beim Anhalten oder bei neuem Bewegungsbefehl erwartet.

Masterposition "CAM" rechtzeitig abbremsen.

Fehler: 126.120 (7E78hex | 32376dec)

Beschreibung: Schnittstelle der CallFunction = 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle ist ungültig.

Eine CallFunction POU mit dem Roboter verknüpfen.

Fehler: 126.121 (7E79hex | 32377dec)

Beschreibung: Anfrage an CallF-Schnittstelle fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle ist ungültig.

CallFunction POU mit dem Roboter verknüpfen.

Fehler: 126.122 (7E7Ahex | 32378dec)

Beschreibung: Keine CallFunction verknüpft

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle ist ungültig.

CallFunction POU mit dem Roboter verknüpfen.

Fehler: 126.123 (7E7Bhex | 32379dec)

Beschreibung: Tangentialsteuerung mit dem konfigurierten Kinematikmodell nicht möglich

 

 

Ursache

Maßnahme

Das konfigurierte Kinematikmodell ermöglicht keine Tangentialsteuerung.

Anderes Kinematikmodell konfigurieren.

Fehler: 126.124 (7E7Chex | 32380dec)

Beschreibung: Tangentialsteuerung in der parametrierten Ebene nicht möglich

 

 

Ursache

Maßnahme

In der parametrierten Ebene ist keine Tangentialsteuerung möglich.

– Andere Ebene parametrieren.

Oder

– Kinematikmodell anpassen.

Fehler: 126.125 (7E7Dhex | 32381dec)

Beschreibung: Tangentialsteuerung mit PTP-Bahnsegmenten nicht möglich

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Tangentialsteuerung ist mit PTP-Bahnsegmenten nicht möglich.

Tangentialsteuerung für PTP-Bahnsegmente deaktivieren.

Fehler: 126.128 (7E80hex | 32384dec)

Beschreibung: PathEvent-Schnittstelle des Interpreters = 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle ist ungültig.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.129 (7E81hex | 32385dec)

Beschreibung: Anfrage an PathEvent-Schnittstelle fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle ist ungültig.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.130 (7E82hex | 32386dec)

Beschreibung: PathEvent-Position vor dem Beginn der Bahn

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist fehlerhaft.

Parametrierung des PathEvents anpassen.

Fehler: 126.131 (7E83hex | 32387dec)

Beschreibung: PathEvent-TimeShift übersteigt restliche Bewegungzeit

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist fehlerhaft.

Parametrierung des PathEvents anpassen.

Fehler: 126.144 (7E90hex | 32400dec)

Beschreibung: Touchprobe-Schnittstelle = 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle ist ungültig.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.145 (7E91hex | 32401dec)

Beschreibung: Anfrage an Touchprobe-Schnittstelle fehlgeschlagen

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Schnittstelle ist ungültig.

In MOVISUITE® in der Parametrierung des Controllers unter [IEC-Projekt] durch "Neues IEC-Projekt generieren" ein neues IEC-Projekt generieren.

Fehler: 126.146 (7E92hex | 32402dec)

Beschreibung: Roboterprogramm und Bewegung nicht konistent

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Touchprobe-Positioning-Trigger wurde vor der Interpretation des CONTINUE-Befehls ausgelöst.

Roboterprogramm anpassen.

Fehler: 126.147 (7E93hex | 32403dec)

Beschreibung: Touchprobe auf Linearinterpolation beschränkt

 

 

Ursache

Maßnahme

Bewegungsbefehl wird bei Ausführung von Touchprobe nicht unterstützt.

Roboterprogramm anpassen.

Fehler: 126.148 (7E94hex | 32404dec)

Beschreibung: Touchprobe-Positionierung erfordert Translation in Messrichtung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Bahn ist für Touchprobe ungeeignet.

Roboterprogramm anpassen.

Fehler: 126.149 (7E95hex | 32405dec)

Beschreibung: Touchprobe-Restweg zu kurz

 

 

Ursache

Maßnahme

Der parametrierte Restweg ist nicht einhaltbar.

Roboterprogramm anpassen.

Fehler: 126.150 (7E96hex | 32406dec)

Beschreibung: Ungeeignete Bahn für Touchprobe

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Ende der Touchprobe-Positionierung wäre in nicht-tangentialem Blending-Bogen.

Roboterprogramm anpassen.

Fehler: 126.151 (7E97hex | 32407dec)

Beschreibung: Parametrierter Restweg nicht einhaltbar

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Ende der Touchprobe-Positionierung wäre vor der aktuellen Setpoint-Bahnposition.

Roboterprogramm anpassen.

Fehler: 126.152 (7E98hex | 32408dec)

Beschreibung: Mehrere Touchprobe-CONTINUE-Befehle gleichzeitig

 

 

Ursache

Maßnahme

Mehrere Touchprobe-CONTINUE-Befehle gleichzeitig vor Deaktivierung von Touchprobe sind unzulässig.

Roboterprogramm anpassen.

Fehler: 126.160 (7EA0hex | 32416dec)

Beschreibung: JOG-Geschwindigkeitsprozentsatz außerhalb des gültigen Wertebereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Parametrierung ist fehlerhaft.

Einen Wert im Bereich 0..100 einstellen.

Fehler: 126.176 (7EB0hex | 32432dec)

Beschreibung: User-Koordinatensystem während BackToPath verschoben

 

 

Ursache

Maßnahme

Das User-Koordinatensystem darf während BackToPath nicht verschoben werden.

Sicherstellen, dass das User-Koordinatensystem während BackToPath nicht verschoben wird.

Fehler: 126.177 (7EB1hex | 32433dec)

Beschreibung: Werkzeugtransformation während BackToPath verändert

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Werkzeugtransformation darf während BackToPath nicht verändert werden.

Sicherstellen, dass die Werkzeugtransformation während BackToPath nicht verändert wird.

Fehler: 126.192 (7EC0hex | 32448dec)

Beschreibung: Nicht alle Achsen referenziert

 

 

Ursache

Maßnahme

Nicht alle Achsen sind referenziert.

– Achsen referenzieren.

Oder

– "JOG_AXIS" ausführen.

Fehler: 126.193 (7EC1hex | 32449dec)

Beschreibung: Werte der Gelenkachsen ungültig

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Werte der Gelenkachsen sind ungültig.

Zulässige Position anfahren.

Fehler: 126.194 (7EC2hex | 32450dec)

Beschreibung: Kartesische Position ungültig

 

 

Ursache

Maßnahme

Die kartesische Position ist ungültig.

Zulässige Position anfahren.

Fehler: 126.195 (7EC3hex | 32451dec)

Beschreibung: Über "JOG JOINT" angesteuerte Gelenkachse nicht vorhanden

 

 

Ursache

Maßnahme

Die angesteuerte Gelenkachse ist nicht vorhanden.

Nicht diese Gelenkachse ansteuern.

Fehler: 126.196 (7EC4hex | 32452dec)

Beschreibung: Angesteuerte Zusatzachse nicht vorhanden

 

 

Ursache

Maßnahme

Die über "JOG JOINT" angesteuerte Zusatzachse ist nicht vorhanden.

Nicht diese Zusatzachse ansteuern.

Fehler: 126.197 (7EC5hex | 32453dec)

Beschreibung: Angesteuerter Freiheitsgrad nicht verfügbar

 

 

Ursache

Maßnahme

Der über "JOG CART" angesteuerte Freiheitsgrad nicht vorhanden.

Nicht diesen Freiheitsgrad ansteuern.

Fehler: 126.198 (7EC6hex | 32454dec)

Beschreibung: "JOG JOINT" gestoppt

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Software-Endschalter wurde erreicht.

Zulässige Position anfahren.

Fehler: 126.199 (7EC7hex | 32455dec)

Beschreibung: "JOG JOINT" für Zusatzachse gestoppt

 

 

Ursache

Maßnahme

"JOG JOINT" für eine Zusatzachse wurde gestoppt, da der Software-Endschalter erreicht wurde.

Zulässige Position anfahren.

Fehler: 126.200 (7EC8hex | 32456dec)

Beschreibung: "JOG CART" gestoppt

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Software-Endschalter wurde erreicht.

Zulässige Position anfahren.

Fehler: 126.201 (7EC9hex | 32457dec)

Beschreibung: Über "JOG AXIS" angesteuerte Einzelachse nicht vorhanden

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Einzelachse ist nicht vorhanden.

Nicht diese Einzelachse ansteuern.

Fehler: 126.202 (7ECAhex | 32458dec)

Beschreibung: Software-Endschalter inaktiv

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Software-Endschalter wurden deaktivert.

Software-Endschalter aktivieren (Disable SWLS = FALSE).

Fehler: 126.203 (7ECBhex | 32459dec)

Beschreibung: Override = 0

 

 

Ursache

Maßnahme

Für den Override ist der Wert 0 ist eingestellt.

Gewünschten Wert für den Override einstellen.

Fehler: 126.208 (7ED0hex | 32464dec)

Beschreibung: Registrierung eines PathEvents verzögert

 

 

Ursache

Maßnahme

Die maximale Anzahl wurde erreicht.

– Keine Maßnahme notwendig.

– Bei Bedarf Roboterprogramm anpassen.

Fehler: 126.209 (7ED1hex | 32465dec)

Beschreibung: TimeShift mindestens eines PathEvents führt zu verzögerter Bewegung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Bewegungsdauer ist relativ kurz.

– Keine Maßnahme notwendig.

– Bei Bedarf Roboterprogramm anpassen.

Fehler: 126.210 (7ED2hex | 32466dec)

Beschreibung: TimeShift mindestens eines PathEvents nach Verlassen des Programmbetriebs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Bewegungsdauer ist relativ kurz.

– Keine Maßnahme notwendig.

– Bei Bedarf Roboterprogramm anpassen.

Fehler: 126.211 (7ED3hex | 32467dec)

Beschreibung: Mindestens ein PathEvent noch aktiv nach Erreichen des Bewegungsendes

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Bewegungsdauer ist relativ kurz.

– Keine Maßnahme notwendig.

– Bei Bedarf Roboterprogramm anpassen.

Fehler: 126.212 (7ED4hex | 32468dec)

Beschreibung: Bewegungsparameter der Touchprobe-Positionierung erhöht

 

 

Ursache

Maßnahme

Der parametrierte Restweg ist relativ kurz.

Keine Maßnahme notwendig. Die Bewegungsparameter wurden erhöht (≤ Emergency-Parameter), um den kurzen Restweg einzuhalten.

Fehler: 126.213 (7ED5hex | 32469dec)

Beschreibung: Tangentialsteuerung wartet beim Ausrichten auf CallFunction

 

 

Ursache

Maßnahme

Die CallFunction gibt FALSE zurück.

Rückgabe von TRUE, sobald die Bewegung fortgesetzt werden darf.

Fehler: 126.214 (7ED6hex | 32470dec)

Beschreibung: Bahngeschwindigkeit reduziert

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Bahngeschwindigkeit wurde reduziert, um die zulässige Zentrifugalbeschleunigung einzuhalten. Die Zentrifugalbeschleunigung würde ohne die Geschwindigkeitsreduktion überschritten.

Keine Maßnahme notwendig.